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    某电厂冷再至辅汽气动调阀更换经验反馈

    2023-05-17 10:20:47 铂莱国际

    某电厂冷再至辅汽气动调阀更换经验反馈

    某电厂冷再至辅助蒸汽气动调阀更换经验反馈


    一、原有供汽方案

    某电厂原工业供汽汽源为汽轮机再热冷段蒸汽。由再热冷段蒸汽管道接出一路管道经调节减压后进入辅助蒸汽联箱 ,从辅助蒸汽联箱接引管道对外供汽 ,供汽量为0-200t/h,供汽参数为0.8-1.3MPa.管道设计温度420℃,设计压力10MPa,管道材质为20G,调节阀前管道规格Φ273x16 ,调节阀后管道规格Φ377x22 。


    二、供汽存在问题及项目改造必要性

    目前机组低负荷运行时间较长 ,低负荷运行时再热冷段参数较低,在调节阀前蒸汽压力1.6MPa的情况下,现有冷段至辅汽联箱调节阀系统提供的最大蒸汽量约40t/h,辅助蒸汽用量约70t/h ,缺口蒸汽量约30t/h,不能满足外部蒸汽需求,因此对原有供汽系统进行更换阀门改造。


    三、阀门更换方案

    3.1采购阀门参数 :


    最大工况

    必须满足工况

    阀门关闭工况

    阀门介入工况

    流量(t/h)

    100

    70

    0


    进口压力(MPa)

    6.8

    1.6

    3-6.2

    3

    出口压力(MPa)

    1.3

    0.6-0.7


    <1.3

    系统设计压力(MPa)

                     

    10

    温度℃(设计/运行)

    420℃/350℃

    介质类型

    过热蒸汽

    3.2施工步骤 

    3.2.1拆处原阀门保温 ,搭设起吊用的专用吊架。

    3.2.2用火焊切割旧阀门进出口管道,切割玩毕后吊出阀门。 

    3.2.3对火焊切割的管口进行打磨处理,新阀门回装进行焊接处理。

    3.2.4焊接时采用氩弧焊打底三遍,电焊敷面一遍,全部焊接结束后热处理24小时。 

    3.2.5进行金属监督主要采用磁粉检查,硬度检查 ,超声薄检查 。

    3.2.6恢复保温,进行阀门行程整定 。 


    四、存在问题

    4.1阀门安装完毕在未投运蒸汽时 ,开关正常。在蒸汽投运时阀芯出现偏转现象 ,导致阀门行程混乱。阀芯的固定螺丝松动,在拆开检查 

    时发现有一个螺丝开裂。

    图片关键词

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    4.2阀门的阀杆与气动头相连的夹板没有防旋转的设计。

    图片关键词

    4.3阀门在10%至20%的开度、40%开度左右 ,指令与反馈偏差较大。

    图片关键词

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    五、处理方案 

    5.1严格执行阀门验收标准

    5.1.1阀门主体材质和力学性能符合材质标准要求。

    5.1.2阀门铸件表面应平整、光滑、无气孔、无裂纹 、无夹砂 。 

    5.1.3阀门的压力使用试验和密封性能试验的结果符合试验标准。

    5.1.4阀门的开关应在公称压力和指定压差的条件下。启闭操作应无卡阻现象。 

    5.1.5阀门具有较大的通用流能力,即在阀门处的压力损失较小 。

    5.2对于在高压状态下使用的阀门 ,阀杆与气动头相连的夹板需有防旋转设计。



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