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    微量CO2分析仪故障处理案例:一周漂移0.2vpm ,如何解决 ?

    2024-08-02 08:00:31 铂莱国际

    微量CO2分析仪故障处理案例 :一周漂移0.2vpm,如何解决?

    某大厂PSA装置使用了测量氢气中的杂质CO2  ,工艺控制指标在0.15vpm,这台仪表在投运后出现持续漂移 ,CO2测量值每周平均漂移0.2vpm ,尽管现场维护人员采取了标定的办法来解决问题,但显然这并不是最佳解决方案。

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    CO2分析仪配置情况:选型时选用量程0-5/100vpm仪表 ,这也是大多数红外分析仪测量CO2组分时的最小量程,这款仪表在选用0-5vpm最小量程时  ,零点及量程的漂移每周小于选用量程的+-1% 。

    预处理配置情况:由于测量的样品是经过PSA提纯后的H2,所以样品非常干净。预处理部分相对简单,前级箱配置了一个7um的烧结过滤器,并且还有一个减压阀用于降低压力 ,预处理系统只有两个流量计,一个是旁通流量计,另一个是进样流量计 ,仪表测量完毕后,样品会通过氮气稀释并排放到大气中 。

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    故障测试及分析

    1.预处理系统及附属设备检查:这里主要排查样品流量、压力 、管线泄漏及外部环境温度对分析仪的影响。

    首先我们对所有管线接头进行了试漏 ,未发现漏点,根据仪器手册将前处理压力设定至0.05Mpa ,进样流量在50L/H,旁通流量流量60L/H,流量压力均符合仪器要求的情况下进行观察,仪表依然出现漂移现象。

    背压检查,仪器测量完的样品气在分析柜对空排放,为了符合排放要求,在排放管线增加一路氮气进行稀释,前端只有一个针阀进行控制,暂时将针阀关闭,确保背压符合要求。

    环境温度检查 ,分析柜配置了空调 ,将温度设定在24℃ 。

    2.分析仪测试:排除外部可能存在的干扰因素外 ,我们通标气对仪表的重复性、准确性、漂移进行测试,主要通过诊断参数来排查测量池污染等仪器本身的问题。

    标气测试,通入99.999%H2作为零点气 ,零点气中的CO2含量通过化验小于0.01vpm,仪表显示0.1vpm,诊断值为-3588,诊断值超差。通入量程气5vpm ,仪表显示5.3vpm,超误差范围。

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    对分析部件测量池进行检查,内壁及镜片未发现污染情况,安装后重新调整光路平衡 ,将诊断值调整在300左右,诊断值波动范围在300-500 。

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    约2小时后重新通入零点、量程气对仪表进行标定,量程气与用户沟通后选用3vpm进行标定 ,仪表运行稳定 ,观察2周没有出现漂移现象 ,故障解决。

    故障处理小结

    这个故障的挑战在于无法单独检测某个部件,导致仪器漂移的因素众多 ,可能是外部因素如流量 、压力和背压,也可能是仪器性能 。然而,在将仪器参数调整到最佳状态后,意外地解决了这一故障 。

    今天介绍的案例只是应用领域中较为常见的一种,并且作为分析仪表行业从业者,我们不能孤立地看待一个故障,需要进行综合分析和测试以快速解决问题。

    欢迎大家指正 ,相互交流 。


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