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    气动控制阀常见故障分析和解决办法知识分享

    2022-06-02 08:20:23 铂莱国际阀门

    WHY-Q系列气动控制阀常见故障分析和解决办法知识分享



    企业运用自动化控制代替人工操作 ,能有效的提高系统运行的安全性、稳定性和精确性  。

    一个完整的PLC控制系统是比较复杂的 ,工程师需要掌握各种不同的技能,以保障系统的正常运行 。

    在自动控制系统中 ,当气动控制阀出现故障时,我们应该如何快速排查故障 ,并找到对应的解决办法 。

    由于不同厂家内部结构有差异,特别是XCC-BA系列定位器,出现故障时建议联系原厂家指导处理。本文是以铂莱国际WHY-Q系列气动波纹管控制阀为例,仅供参考学习。


    一 、自动控制基本概念和工作原理

    需要深入透彻的分析故障 ,一定要对它的控制概念和工作原理有基本的了解,以后遇到问题时,才能快速定位故障 ,并针对性解决  。



    1 、自动控制概念所指的范围很广:

    被控介质可以是蒸汽、水、空气、电流、油。

    被控条件可以是温度 、压力、湿度、液位或流量。

    被控设备可以是阀、节流阀 、泵或风机。

    铂莱国际执行器通常按照驱动能源划分为:电动、气动、电气。


    测量元件可以是:

    控温度时配置:温度感应器+温度控制器

    控压力时配置:压力变送器+压力控制器

    控液位时配置:液位感应器+液位控制器

    还有湿度感应器或流量感应器等。


    测量的关键是被控变量的实际值,与期望值相比较 ,用这个偏差来纠正系统的响应 ,执行调节控制 ,简称PID控制 。

    图片关键词

    2、控制系统基本组成和工作原理

    本文举例是以控制阀作为被控设备 ,温度作为被控条件,温度感应器作为测量元件,气动执行器作为被控元件构成 。


    如下图

    图片关键词

    工作原理  :

    1) 、测量元件(感应器/PT100)将测量到的实际温度值传递至控制器 。

    2)、控制器接受来自感应器的信号,并与设定点的期望温度相比较 ,温差的大小决定了调节变量。控制器根据调节变量,输出4~20m信号到控制阀定位器。

    3) 、XCC-BA系列定位器再向气动执行器发出命令,WHY-Q系列气动头内的多弹簧和橡胶膜片,通过收缩和扩张,带动阀杆上下动作,决定阀瓣和阀座的流通面积,从而达到比例调节流量的作用 。


    如下剖面图

    图片关键词


    应用举例:

    把常温20℃的冷水,通过换热器加热升温至120℃并恒温 。

    在升温阶段,温度感应器测量到实际温度值100℃ ,把信号传递至温度控制器 。

    由于控制器设定期望值是120℃ ,通过实际值与期望值相比较,发现温差并未达到期望值,输出较强的4~20m信号到控制阀定位器。

    当实际温度与目标温度快接近时,输出的信号则相应变弱。当升温结束,在恒温阶段时 ,控制阀连续比例微调节 。


    如下图:

    图片关键词

    4~20mA信号与阀门行程开度相对应 ,从而控制阀门蒸汽流量的大小 。

    4~20mA信号与阀门相对开度:

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    二 、WHY-Q系列气动控制阀安装和注意事项

    1、WHY-Q系列控制阀前建议安装100目过滤器抵挡杂质。特别是新焊管道,需吹扫或清理干净杂质。


    如下标准布置图

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    2、XCC-BA系列定位器属于精密仪器 ,压缩空气须做好除水除油除杂质后 ,方可接入定位器。

    进汽前端配有空气过滤和调压阀 ,需把气源压力调到0.25~0.3MPa为佳。

    压力不足会导致阀门开启缓慢或无法100%全开。压力若超过O.3MPa以上,则容易损坏定位器和气动头。

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    3、WHY-Q系列控制阀不管是控温或控压,都是通过电流4~20mA作为控制信号 ,来驱动定位器工作。

    因此,上游输出端无论是PLC控制系统、还是单独的控制器、或者是手动信号发生器,都需要输出与之相匹配的、正确的4~20mA信号。

    才能接入定位器接线盘 ,并且根据接线盘各端子正确接线 。

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    4 、WHY-Q系列控制阀出厂时行程零点已调整好并锁紧 ,不要随意去调动行程螺母,否则将会影响控制阀不能正常使用。

    若运输中有激烈碰撞,零点才有可能会产生微小偏移。

    一般只需要调整一下零点螺母,如偏差过大才需要进行行程整定 。


    较对方法如下:

    输入4mA信号 ,刻度尺指示在“全关”位置。

    输入20mA信号,刻度尺指示在“全开”位置 。

    输出压力表显示压力,会根据不同的输入信号值,在0~0.3MPa内动态变化。阀门只要能全关或全开即可正常使用。

    在控制阀正式调试使用前,请确保上述4步基本工作已做好。

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    三、WHY-Q系列气动控制阀常见故障和解决办法

    1、如何检测4~20mA信号是否正确

    定位器阻抗为250欧姆,因此要求4-20mA控制信号,须满足可接负载大于250欧姆负载。

    如果控制信号可接负载低于250欧姆 ,则会引起供给控制阀无法正常工作,即阀门无法全部开启,也会造成控制器过载烧毁控制器。


    信号检测方法 :

    当确认控制信号及气源压力均无误后 ,请按照图示的接线方式接好 。


    如下接线图

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    万用表请用DCA20OmA电流档与控制信号,串联接入定位器控制信号接入端,并将控制信号值设定为20mA。

    如果此时电流表显示的电流值 ,也是20mA则可正常控制。

    如果万用表显示电流值远低于20mA,则表明控制信号不满足定位器要求,驱动不了定位器正常工作。


    2、控制阀XCC-BA系列定位器零点漂移的调整方法

    由于运输、使用过程中产生震动或受其它因素影响,气动控制阀可能会出现零点漂移的现象。

    如何判断零点是否漂移?


    故障表现 :

    当输入4mA信号时,阀门未能关闭。又或者输入20mA信号时,阀门不能100%全部开启 。此时,需要重新调整零点。


    如何正确调节零点呢?

    确认气源压力在0.3MPa后,如果出现定位器输入信号为4mA时 ,阀门未能完全关闭,则表明零点过高 。


    以此为例具体调节方法如下:

    打开定位器盖子,请缓慢逆时针转动零点调整螺栓小齿轮A,缓慢微调 ,让指针B 往刻度C 的“-”向移动一点点。

    如果出现定位器输入信号为20mA时 ,阀门未能完全开启,则表明零点偏低,调节方法则相反 。


    如下图:

    图片关键词

    使其同时满足如下条件:

    1)给4mA信号时 ,压力表D显示为0,阀门关闭。

    2)给4.5~4.7mA 信号时,压力表D 指针开始摆动。

    3)给12mA信号时,阀门开度为50%。

    4)给20mA信号时,压力表D显示为0.3MPa,阀门100%全开。


    观察阀门开度,请看阀杆上指针处于刻度尺上的位置 。


    如下图 :

    图片关键词

    3、控制阀XCC-BA系列定位器故障排除说明

    当定位器出现异常时,请依照此说明由易到难进行排除。定位器是属于精密仪器,建议在原厂家指导下操作。


    第一步操作

    故障表现:

    当定位器出现接通压缩空气后 ,阀门直接全开或全关 。

    阀门全开故障时 ,定位器上的压力表G的压力值,直接与定位器前调压表压力值0.3MPa一样 ,改变4~20mA输入信号值,控制阀依然为全开状态。


    处理方法:

    请先用手轻轻左右拨动下图示”1”处的拨块。

    正常情况下在没有控制信号时,拨动”1”处的拨块,阀门会执行开关动作,看看是否能复位。

    如果阀门能全开或全关,也能判断阀杆上下活动正常 。


    如下图红框位置

    图片关键词


    如果拨动拨块数次后 ,阀门可以正常开启及关闭,则表明故障排除可正常使用。如果故障依然没有解决 ,请执行下述的第二步操作。


    第二步操作

    当执行完第一步操作,依然无法排除故障时。

    请先将压缩空气断开后 ,用十字螺丝刀拆下”D”处的小十字螺丝,然后拧出”C”处的一字螺丝。


    如下图红框部位

    图片关键词


    然后用XCC-BA系列定位器盖子里边 ,用透明胶粘着的一根细钢丝,通一下轴向的阻尼孔 。


    如下图

    图片关键词


    确认通好此小孔后,将此一字螺丝装回”C”处 ,并将十字螺丝”D”锁回。

    重新接回压缩空气,用手轻轻左右拨动”1”处的拨块,看定位器能否正常工作。

    如果此时阀门 ,已经可以通过拨块“1”的左右拨动 ,可正常开启及关闭则故障排除。

    请特别注意下图中红色标志的”M”处一字螺丝,千万不要去动,否则会造成极大的麻烦。


    如下图红圈处不要动

    图片关键词


    如果进行了上述两步操作 ,依然没有解除故障,请依下述执行第三步操作。


    第三步操作

    进行了第一及第二步操作后,依然无法解除故障 。

    此时请先将给定位器前端的压缩空气断开 ,用十字螺丝刀拆下图中”A”处放大器的4颗螺丝 。

    在取出放大器时,请注意保护好”B”处的弹簧 。


    如下图红圈处

    图片关键词


    也要注意保护好,放大器背面的下图中”2”处的5个黑色密封垫 。


    如下图

    图片关键词


    然后稍微松开下图中”4”处的4个十字螺丝,松开即可,不用完全松完 。

    然后用手左右推动”3”处的推杆 ,使推杆可以左右移动后 ,将”4”处的4颗十字螺丝重新锁紧。


    如下图

    图片关键词


    如果松开”4”处的4颗螺丝后,依然无法推动”3”处推杆时 ,请将螺丝全部松开 ,将放大器拆开成下图所示的3大组件 。

    请注意拆这三部分时 ,注意不可大力撕扯”6”处的膜片 。


    如下图

    图片关键词


    然后用干净的气源,清理干净三大件的内腔和”5”处两个孔内的水份等杂质 。

    清理干净后将放大器组件 ,重新装回并锁紧4个十字螺丝 。锁紧螺丝时请注意调整一下位置,保证推杆可以左右推动即可。

    重新将放大器组件装回定位器内的原位置,并将”B”处的弹簧装回。锁紧固定放大器的4颗十字螺丝后 ,将压缩空气接回。

    如果此时阀门已经可以通过拨块”1”的左右拨动 ,可正常开启及关闭则故障排除。

    如果经过上述三步依然无法处理,可以考虑把定位器返厂检测或直接更换新的。

    值得提醒的是,进行了上述操作使控制阀能正常控制后,有可能会出现零点漂移的现象,需要重新调整零点即可 。


    XCC-BA系列定位器出现故障,导致定位无法正常控制阀门启闭,大部分原因是给定位器供气的压缩空气中,有水分或杂质进入所致。

    建议在压缩空气管路前端,加装专门的压缩空气滤清器,将压缩空气中的水份、油份、杂质过滤干净后 ,再供给控制阀。


    4、WZM系列气动执行机构故障

    气动头内部主要部件是多弹簧和橡胶膜片 。橡胶膜片是易损件,正常寿命3~5年。

    如果膜片破损,可以明显看到气体 ,从气动头顶部的排汽孔泄漏 ,此时只需要更换新膜片即可 。

    若短时间内膜片经常破损,一方面需更换更耐用的膜片 ,另一方面需要注意气源不要超压使用。


    如下图

    图片关键词

    5、阀体部位故障

    1)、阀杆上下活动反应迟缓 ,或被卡住 。


    故障表现:

    阀门开启缓慢 ,或者不能全开或全关。在确认过气源压力、行程零点、XCC-BA系列定位器、WZM系列气动执行机构均无故障。

    一般这种情况多数发生在阀杆外密封是采用填料式 ,由于填料与阀杆有摩擦阻力 ,如果阀杆不够光洁或有磨损,都会导致阀杆上下活动不顺畅 。

    由于这是结构不完善带来的故障,建议选择用波纹管外密封的控制阀,例如维远的控制阀 ,都是采用波纹管作为外密封。


    波纹管对比填料式的优势是 :

    零泄漏零维护。阀杆无填料的摩擦阻力 ,动作反应更灵敏 ,控制稳定精度高 、无滞后现象。


    如下图

    图片关键词

    2) 、阀瓣和阀座磨损严重


    故障表现:

    阀瓣和阀座若磨损严重,当控制超温后,阀门需要执行关小或完全切断时,由于主阀关紧贴合不到位。一旦有泄漏 ,控制精度不准 ,偏差大。

    由于这是结构不完善带来的故障,建议选择用内密封面更优势的 ,例如维远的控制阀有三大优势,可以更好确保内密封面寿命长久。


    优势1、

    铂莱国际阀瓣和阀座均堆焊耐冲蚀、耐磨损、高硬度的司太立硬质合金,并抛光研磨成镜面 ,确保内密封寿命长 。


    优势2、

    铂莱国际采用冷压嵌入的独立阀座,接触面可以高精度加工 ,像镜子的表面一样光洁平整 ,确保接触面高度配合 。


    如下图

    图片关键词

    而普通阀门,是从阀体加工一个台阶称作阀座,不方便做精加工,粗糙的密封面 ,寿命很短就内漏。


    优势3、

    铂莱国际控制阀采用曲面分流阀瓣,完全切断时采用平面密封。当高速蒸汽流经节流口时,蒸汽会沿着曲面的切线方向流动,而不是直接冲蚀密封面,更好的保护了密封面寿命长。


    如下图

    图片关键词

    普通阀门一般采用锥面密封,无法避免这种节流时严重的冲蚀和汽蚀的破坏。


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