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    减压塔塔底液位控制的改进

    2022-09-29 08:25:13 铂莱国际

    减压塔塔底液位控制的改进

    故障现象 :减压塔塔底液位自动控制回路是一套简单的控制回路,它由电动浮球液位变送器 、调节器、气动薄膜调节阀3部分构成 。减压塔的工艺条件 :塔顶真空度0.096 MPa,塔底泵扬程100×2 m 。调节阀阀后压力0.14 MPa。


    从液位的记录曲线来看,液位的渡动范围最小为全量程的70%左右,液位经常处于最高或最低指示状态,且经多次现场观察和记录 ,由最高液位降至最低液位的时间一般在2S左右。而经过初步的工艺核算,当塔底调节阀全开时,液位由最高降至最低理论上需72S 。很显然,浮球的上下波动没有真实地反映液位的变化情况,即浮球的上下渡动不是由液位的变化引起的。


    故障分析:造成这种现象的原因不外以下几种情况 :

    ① 自控回路调节参数没整定好:

    ② 仪表选型不合适 ,不能满足工艺要求:

    ③ 仪表安装位置不合适 ,不能满足仪表的使用条件 ;

    ④ 工艺本身存在问题。


    根据对现状的分析,首先排除了①与②两种因素 。浮球液位变送器是较成熟的,尤其适用于测量较粘稠的介质。调节器具有PID功能,调节阀动作灵活 。根据工艺所提供的参数 ,对调节阀的尺寸重新进行了核算,将原来的KWZK-64G DN50调节阀改为KWZK-64G DN32调节阀 :那么造成减压塔塔底液位不能自动控制的原因只剩下③与④两种因素。

    由于仪表的安装位置受工艺条件的影响 ,因此只能首先从工艺分析人手 。由于减压塔顶真空度为0.096MPa,这使得浮球的重量相对变轻。若是遇到外来因素的影响,很容易引起浮球的上下波动。而这种外来因素确实存在 。


    (1) 南于所选减压塔塔底泵(KW65Y100×2)的扬程较高,调节阀阀后压力较小,使得在调节阀开关过程中造成减压塔底抽出口的压力波动太大 ,影响了浮球的正常使用 。从另一个角度来看 ,也说明浮球的安装位置离抽出口太近 ,浮球的安装位置不合适。

    (2) 减压塔进料口与塔底间的筛板仅有一层,使得下落的介质不断冲击浮球,造成浮球的误动作 。再者由于介质下落没有阻碍,引起塔底液位上部呈泡沫状 ,造成虚假液位。


    故障处理 :

    (1) 根据减压渣油在塔底所允许的停留时间 ,将65Y100×2的离心泵经过车削叶轮变为65Y100×2C的离心泵 ,以便减少减压塔塔底抽出口压力变化对浮球的影响。

    (2) 根据减压渣油在塔底的停留时间和新改塔底泵的排量 ,将浮.球的安装位置提高1200 mm。使得液位的高度增加,从而减少抽出口压力变化对浮球的影响 。

    (3) 在进料口和浮球安装位置之间再加两层筛板 ,在浮球土方加塔塔底液位自控回路一伞帽,减少下落介质对浮球的冲击 。此举也可以增加蜡油的收率。

    通过年度大检修,把以上几种措施进行了实施,详见图3-20 。

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